今年以來,河鋼邯鋼組織煉鋼系統(tǒng)開展了轉(zhuǎn)爐底吹攻關(guān),通過攻關(guān),使鋼水碳氧積從之前的0.0027降至0.0022。由于鋼水碳氧積的降低,煉鋼鋁合金消耗降低了0.15kg/t,50kg/m重軌合格率提高了15%,高強(qiáng)汽車板MS1180產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平,為產(chǎn)品高端化起到了重要的技術(shù)支撐作用。
據(jù)了解,鋼水碳氧積是生產(chǎn)高端產(chǎn)品的重要指標(biāo)之一。終點(diǎn)碳氧積越低,鋼水純凈度越高,品質(zhì)越好。近年來,隨著河鋼邯鋼高端客戶群“朋友圈”的不斷擴(kuò)大,客戶對汽車板、重軌鋼、軸承鋼等高端產(chǎn)品的成分等指標(biāo)的要求越來越高。煉鋼轉(zhuǎn)爐的底吹作為關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),對高端產(chǎn)品成分控制起著決定性作用。對于高端汽車用鋼,較低的碳氧積可減少鋼水夾雜,有助于提高汽車用鋼后期軋制性能,提升產(chǎn)品的抗沖擊性能。對于重軌鋼、軸承鋼等,產(chǎn)品碳氧積越低,耐磨和抗疲勞性能越優(yōu)。因此,降低鋼水終點(diǎn)碳氧積指標(biāo),成為推進(jìn)產(chǎn)品高端化的關(guān)鍵。
為進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,今年以來,河鋼邯鋼生產(chǎn)制造部組織煉鋼系統(tǒng)開展了以提高碳氧積控制水平為目標(biāo)的轉(zhuǎn)爐底吹攻關(guān)。他們建立了轉(zhuǎn)爐底吹管理制度、轉(zhuǎn)爐底吹交接班制度,接班前3爐測定碳氧積,作為上班考核數(shù)據(jù),并查看爐襯測厚圖,如實記錄爐底厚度;每月組織3個煉鋼廠轉(zhuǎn)爐技術(shù)人員和主要崗位操作人員,開展底吹技術(shù)交流,共享經(jīng)驗,提高了操作技能;定期對轉(zhuǎn)爐爐底透氣磚采取拍照的方式留存,清晰掌握底吹磚的透氣情況,為技術(shù)人員和操作人員提供了分析對比依據(jù),實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化和可視化管理。
通過攻關(guān),河鋼邯鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐工序的重點(diǎn)指標(biāo)大幅改善,鋼水碳氧積從之前的0.0027降至0.0022,鋼水純凈度顯著提高,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量平均降低113ppm。同時,煉鋼工序鋁合金消耗降低0.15kg/t,噸鋼成本顯著降低。他們還攻克了一批重要的工藝難題:高級別管線鋼X80制管降級率控制在0.5%以下;50kg/m重軌合格率提高了15%,60kg/m重軌合格率提高了10%;一冷微碳DC03性能合格率提高20%以上。
在轉(zhuǎn)爐底吹攻關(guān)的技術(shù)支撐下,河鋼邯鋼高強(qiáng)汽車板馬氏體鋼MS980、MS1180生產(chǎn)穩(wěn)定,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平;雙相車輪鋼580DP和海底管線鋼X65MO等14個產(chǎn)品填補(bǔ)河北省空白;加速了8家新開發(fā)主機(jī)廠汽車板產(chǎn)品的認(rèn)證;重軌鋼通過CRCC復(fù)審和歐標(biāo)認(rèn)證。
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